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橡胶止水带
橡胶防老剂RD生产废水处理方法研究
时间:2013-07-30 关注:
橡胶防老剂RD是一种新式橡胶助剂,它是以苯胺、盐酸、丙酮等为质料,在甲苯溶剂中经一步法组成2,2,4一三甲基一1,2一二氢化喹啉聚合体,简称RD.一步法组成技能每出产1 t商品发生4 t废水,废水中首要富含苯胺、甲苯、丙酮、RD及其单体、氯化钠等.这篇文章联系出产技能,以废水套用、削减排污、收回质料为准则,以废水处置后到达排放规范为意图,对该出产技能及所排废水的处置办法进行了较体系的研讨.成果表明:调整后的技能能够使每吨商品少排污水50%.排放的废水用溶剂甲苯萃取后,萃取相回来出产技能中,既收回了有些质料,又降低了废水的CODcr,萃取后的废水经水解一生物氧化技能处置后[,废水的CODc~dX于100 mg/L,到达了国家规定的排放规范.
1 试验有些
1.1仪器与药品
ZD-2型调速多用振荡器;DBJ621守时变速拌和器;721型分光光度计;WLMKY-0.912空压机.
硫酸、氢氧化钠、硫酸亚铁胺、磷酸二氢钠、苯胺、甲苯等,均为剖析纯.
1.2试验流程
试验流程如图1所示
1.3试验办法
废水取自某橡胶助剂厂,该废水外观呈红棕色,pH值为10~11,SS为1300 mg/L,CODc~12500 mg/L,依据废水水质的实际状况,选用过滤法去掉悬浮物后CODcr~4230mg/L,然后用溶剂甲苯萃取废水中有机成分,萃取相回来出产技能中,萃取后的废水经水解一生物氧化技能处置.
首要进行活性污泥的培育驯化,菌种取自某正常运转的化工污水处置厂曝气池回流污泥,写入水解一生化池)投加氮和磷.
培育驯化前期用废水为混合水样,取自某化工污水处置厂曝气池进水,参加萃取后废水,其投加份额为20%,操控混合水样CODcr约800 mg/L,每日监测出水CODc~浓度2次,污泥浓度1次,当CODcr去掉率达85%时进步萃取后废水投加份额,每次增加的份额为20%,直至悉数为萃取后废水,培育驯化时刻污泥浓度及CODcr的改变状况见图2,当CODcr去掉率达85%以上,活性污泥的驯化期间完毕.
2成果与谈论
2.1萃取最佳技能条件的断定
影响萃取要素为甲苯与废水的质量分数之比,废水的pH值和拌和时刻,经过正交试验断定出首要影响要素和最佳操控条件,正交试验成果见图3~5.
正交试验成果表明,各要素对CODcr去掉率的影响程度,以甲苯与废水之比最为明显,pH的影响次之,拌和时刻影响较小.依据正交试验成果并联系出产实际状况,断定最佳技能条件为:W甲苯:W废水为0.15,pH为9,拌和时刻为15 min.在最佳操作条件条件下,对废水进行萃取处置,成果表明:萃取后废水的CODcr为1120 mg/L,BOD5为224 mg/L.
2.2水解时刻对CODcr的去掉及可生化性改善
经萃取预处置后的废水参加水解池进行水解试验.水解温度操控在25℃,污泥浓度为7 g/L,pH值在7左右.按不一样停留时刻取样测CODcr断定最佳停留时刻,其水解试验成果见表1.
由表1能够看出,水解时刻的延伸对CODcr的去掉率影响不大,但对BOD5:CODc~的值 影响较大,也即是延伸水解时刻可进步废水的可生化性,为后续处置发明了有利条件,因此咱们依据工厂的实际状况断定水解时刻为6 h.
2.3停留时刻对CODQ去掉率的影响
经水解后的废水参加好氧池进行好氧生物氧化处置试验.操控CODc~为800 mg/L左右,废水温度为25℃,污泥浓度为2~4 g/L,pH值为7,水气比为1:20,按不一样停留时刻取样测CODcr,断定最佳停留时刻,试验成果见图6
试验成果表明:经水解后的废水经过好氧生物氧化处置后,水力停留时刻(HRT)为 8 h,出水COD小于150 mg/L;HRT为10 h时,出水CODcr小于100 mg/L,到达国家规定的排放规范.
2.4主张
一步法出产橡胶防老剂RD技能流程及废水排放状况如图7所示.
主张改善的RD技能流程及废水排放状况如图8所示.原出产技能有4股废水发生,并直排废水处置车间,依据出产技能需求,中和水洗4次,改善后是将这些废水作为一二次中和水洗用水.这样既削减了废水排放量,又有效地收回了质料.
3 结 论
3.1本研讨对一步法出产橡胶防老剂RD发生的废水经过用质料甲苯萃取,萃取相回来出产技能中,萃取后的废水经生物水解,进步了废水的可生化性,水解后的废水经好氧生物氧化处置,出水CODcr小于100 mg/L,到达了国家规定的排放规范.
3.2对出产过程以及所发生的废水进行了较体系的研讨,主张改善水洗方法,既削减了废水排放量,又有效地收回了质料.
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1.1仪器与药品
ZD-2型调速多用振荡器;DBJ621守时变速拌和器;721型分光光度计;WLMKY-0.912空压机.
硫酸、氢氧化钠、硫酸亚铁胺、磷酸二氢钠、苯胺、甲苯等,均为剖析纯.
1.2试验流程
试验流程如图1所示
1.3试验办法
废水取自某橡胶助剂厂,该废水外观呈红棕色,pH值为10~11,SS为1300 mg/L,CODc~12500 mg/L,依据废水水质的实际状况,选用过滤法去掉悬浮物后CODcr~4230mg/L,然后用溶剂甲苯萃取废水中有机成分,萃取相回来出产技能中,萃取后的废水经水解一生物氧化技能处置.
首要进行活性污泥的培育驯化,菌种取自某正常运转的化工污水处置厂曝气池回流污泥,写入水解一生化池)投加氮和磷.
培育驯化前期用废水为混合水样,取自某化工污水处置厂曝气池进水,参加萃取后废水,其投加份额为20%,操控混合水样CODcr约800 mg/L,每日监测出水CODc~浓度2次,污泥浓度1次,当CODcr去掉率达85%时进步萃取后废水投加份额,每次增加的份额为20%,直至悉数为萃取后废水,培育驯化时刻污泥浓度及CODcr的改变状况见图2,当CODcr去掉率达85%以上,活性污泥的驯化期间完毕.
2成果与谈论
2.1萃取最佳技能条件的断定
影响萃取要素为甲苯与废水的质量分数之比,废水的pH值和拌和时刻,经过正交试验断定出首要影响要素和最佳操控条件,正交试验成果见图3~5.
正交试验成果表明,各要素对CODcr去掉率的影响程度,以甲苯与废水之比最为明显,pH的影响次之,拌和时刻影响较小.依据正交试验成果并联系出产实际状况,断定最佳技能条件为:W甲苯:W废水为0.15,pH为9,拌和时刻为15 min.在最佳操作条件条件下,对废水进行萃取处置,成果表明:萃取后废水的CODcr为1120 mg/L,BOD5为224 mg/L.
2.2水解时刻对CODcr的去掉及可生化性改善
经萃取预处置后的废水参加水解池进行水解试验.水解温度操控在25℃,污泥浓度为7 g/L,pH值在7左右.按不一样停留时刻取样测CODcr断定最佳停留时刻,其水解试验成果见表1.
由表1能够看出,水解时刻的延伸对CODcr的去掉率影响不大,但对BOD5:CODc~的值 影响较大,也即是延伸水解时刻可进步废水的可生化性,为后续处置发明了有利条件,因此咱们依据工厂的实际状况断定水解时刻为6 h.
2.3停留时刻对CODQ去掉率的影响
经水解后的废水参加好氧池进行好氧生物氧化处置试验.操控CODc~为800 mg/L左右,废水温度为25℃,污泥浓度为2~4 g/L,pH值为7,水气比为1:20,按不一样停留时刻取样测CODcr,断定最佳停留时刻,试验成果见图6
试验成果表明:经水解后的废水经过好氧生物氧化处置后,水力停留时刻(HRT)为 8 h,出水COD小于150 mg/L;HRT为10 h时,出水CODcr小于100 mg/L,到达国家规定的排放规范.
2.4主张
一步法出产橡胶防老剂RD技能流程及废水排放状况如图7所示.
主张改善的RD技能流程及废水排放状况如图8所示.原出产技能有4股废水发生,并直排废水处置车间,依据出产技能需求,中和水洗4次,改善后是将这些废水作为一二次中和水洗用水.这样既削减了废水排放量,又有效地收回了质料.
3 结 论
3.1本研讨对一步法出产橡胶防老剂RD发生的废水经过用质料甲苯萃取,萃取相回来出产技能中,萃取后的废水经生物水解,进步了废水的可生化性,水解后的废水经好氧生物氧化处置,出水CODcr小于100 mg/L,到达了国家规定的排放规范.
3.2对出产过程以及所发生的废水进行了较体系的研讨,主张改善水洗方法,既削减了废水排放量,又有效地收回了质料.
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